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葫芦素煤矿:降成本 提效率 保安全——智联排水应用效果好

高武军高武军
2025-12-29 10:11
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在煤矿井下开采作业中,采空区积水的有效疏放是关乎生产安全与效率的核心环节。此前,葫芦素煤矿因2-2泄水巷配套水仓尚未建成,采空区水位居高不下,导致排水点分散、检修难度大等安全隐患,严重制约着矿山的安全高效生产。面对这一“拦路虎”,该矿机电队主动担当,迎难而上。他们以“降本、增效、保安”为目标,组建专项攻关小组,深入开展“五小”科技革新活动。经过深入勘察与反复

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煤矿井下开采作业中,采空区积水的有效疏放是关乎生产安全与效率的核心环节。此前,葫芦素煤矿因2-2泄水巷配套水仓尚未建成,采空区水位居高不下,导致排水点分散、检修难度大安全隐患,严重制约着矿山安全高效生产。

面对这一“拦路虎”,该矿机电队主动担当迎难而上。他们以“降本、增效、保安”为目标,组建专项攻关小组,深入开展“五小”科技革新活动。经过深入勘察与反复论证,创新性地提出了“利用现有管路+引水技术”的排水优化方案,成功破解了水仓建成前的排水困局,为矿山筑牢了排水安全防线

盘活存量,巧借自然:低成本破解排水难题

本次技术革新的核心在于“盘活存量资源、借力自然条件”,力求以最小投入获取最大效益。攻关小组摒弃了重新铺设管网的传统思路,将目光投向泄水巷内已有的315排水管路。通过充分利用这套现有系统,不仅大幅减少了材料消耗和施工量,更显著缩短了改造周期。

同时,技术人员精细测量巷道坡度,巧妙依托井下自然形成的高差水压,设计出高效的引水导流路径。他们将原本分散在各个采空区的积水,逐步引导、汇聚至同一趟315主管路中,通过长约1400米的直线输送,直接排入600米水平的集中排水系统。这一转变,彻底改变了以往“多点排水、分散管理”的被动模式,从根源上降低了管理复杂性安全风险

集智创新,精准管控:“小装置”发挥“大作用” 

为进一步提升积水收集效率与管控精度,机电队创新利用泄水巷内一个原有的反井钻孔空间,通过加装专业分水器,将其改造为一个临时的“集水枢纽”兼“监测平台”。

这一巧妙设计实现了双重效益:其一,将所有疏放点的积水统一导向此钻孔内集中储存,有效避免了积水在巷道中漫流,确保了作业环境整洁与通行安全;其二,该钻孔成为了监测采空区水情的“窗口”。通过实时观察其内部水位与压力变化,技术人员能够精准判断各采空区积水的疏放效果。当钻孔内压力平稳下降、水位持续降低时,即标志着积水已得到有效控制,从而为排水作业的科学调度提供了直观、可靠的依据,极大地提升了排水工作精准性主动性

效益显著,多方共赢:“小投入”带来“大收益”

经过实际应用检验,这项排水技术革新取得了安全、效率、成本等多方面的显著效益。

安全方面,集中引排水模式有效消除了分散排水点可能存在的管理盲区和风险,使采空区水位得到稳定控制,从根本上杜绝了因积水导致的巷道安全隐患设备故障风险,为井下人员与设备安全提供了坚实保障。在效率方面,长达1400米的直线输水路径减少了中间转排环节,使排水效率得到显著提升。同时,由于方案充分依托自然势能和现有系统,无需额外增配大功率排水设备实现了能源的节约。在成本方面,整个改造工程紧扣“利用现有”原则,主要依托已有管路和钻孔进行优化,总投入远低于新建水仓等常规方案,实现了资金与资源的高效利用,以最小的代价解决了生产急需。

此次成功实践,是葫芦素煤矿一线区队立足岗位勇于创新的生动体现,为煤炭企业解决同类技术难题提供了“因地制宜精打细算”的宝贵经验。它证明,聚焦生产中的“小痛点”,通过群策群力的“小革新”,同样能够汇聚起保障安全提升效益的“大能量”。

本文来自网络,不代表矿山安全网立场。转载请注明出处:http://www.ksaqw.com/news/22189.html

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