长平公司为确保矿井通风安全,积极引进设计先进的反井钻,优化通风立眼施工工艺,着力破解制约立眼施工安全高效开展的瓶颈问题。
以往该公司在施工通风立眼时,通常采用炮掘施工方式,煤巷与底抽巷之间有12米以上的层间距,施工立眼前需安设风机进行供风,再进行炮掘。炮掘施工需打眼、放炮、支护、出渣等多道工序,每班需5至6人同时作业,施工周期约50天,人力物力消耗大。随着施工深度的增加,作业人员还要通过软梯上下立眼,炮掘后,立眼帮部因放炮震动极易落石伤人,存在很大的安全风险。为确保通风立眼施工安全,提高施工效率,公司经过研究,引进了ZFY1.8/40/250型煤矿用反井钻。
这种新式钻机在施工时,先由上至下施工直径250mm钻孔,钻孔施工完成后安装直径为1500mm的扩孔钻头,由下至上进行反井施工导硐,侧翻车在下部巷道将自动掉落的矸石及时进行清运。
与传统炮掘施工方式相比,反井钻施工不需要人员进入立眼进行打眼、放炮、出渣等作业,立眼内部也无需支护,提高了现场作业安全系数,减少了作业量和材料支出。使用反井钻后,施工立眼每班仅需3人,整体施工周期仅需15-21天,生产效率得到了有效提高,同时,钻机施工的偏斜率不超过1%,避免了围岩破坏,确保了施工质量。 牛茜茜