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洗煤厂自主修补皮带显成效

矿山安全网矿山安全网
2025-11-19 11:09
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近日,洗煤厂洗选车间通过自主攻关,完成了803、806两条输送皮带共3处的修补工作。此次修补仅花费传统外修成本的15%,便实现了皮带的复用,不仅缩短了设备停机时间,更以实际行动践行“修旧利废、降本增效”理念,为企业节约生产成本近5万元。此前,该厂输送皮带因长期受煤块摩擦、物料冲击,多条皮带出现局部破损、开裂问题。按照以往做法,需联系外部专业团队维修,单条皮带

近日,洗煤厂洗选车间通过自主攻关,完成了803、806两条输送皮带共3处的修补工作。此次修补仅花费传统外修成本的15%,便实现了皮带的复用,不仅缩短了设备停机时间,更以实际行动践行“修旧利废降本增效”理念,为企业节约生产成本近5万元。

此前,该厂输送皮带因长期受煤块摩擦、物料冲击,多条皮带出现局部破损、开裂问题。按照以往做法,需联系外部专业团队维修,单条皮带维修费超2万元,维修时间长达24小时以上,严重影响洗煤生产的连续性。为破解这一难题,洗选车间班长贾永会主动请缨,成立由技术骨干和老工人组成的“皮带修补攻坚小组”,探索自主修补方案。

攻坚小组先对破损皮带进行全面排查,分类记录破损位置、面积和程度,随后查阅皮带维修技术资料,结合现场实际反复试验。他们摒弃“一刀切”的更换思路,针对不同破损情况制定差异化方案:小面积破损采用“胶水充填修补法”;较大面积破损则“变废为宝”,将此前更换下来的废弃皮带裁剪成适配补丁,通过打磨、涂胶、配胶、敲打加压和加压固化等工序完成修补;同时自主研制简易皮带固定支架,解决了修补过程中皮带移位的难题

整个修补过程严格遵循工艺标准,从表面打磨、胶料调配到敲打加压控制,每一步都由小组成员分工把关。经测试,修补后的皮带承重能力、抗拉伸强度与新皮带基本一致。此次自主修补不仅将单条皮带维修成本降至3000余元,还将维修周期压缩至5小时,实现了“低成本、高效率、保质量”的目标。截至目前,3处修补后的皮带已稳定运行10天,未出现任何故障。 

修旧利废不是‘凑合用’,而是对资源的精准利用和技术的自主突破。”洗煤厂厂长表示,下一步,将把皮带自主修补经验形成标准化流程,在各车间推广,并鼓励员工围绕设备维护、物料复用等领域提出更多“金点子”,让“节约一度电、省下一块料、修好一件器”成为全员自觉践行的行为习惯。

本文来自网络,不代表矿山安全网立场。转载请注明出处:http://www.ksaqw.com/news/21827.html

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