近期,运河煤矿洗煤厂针对磁选机受煤质变化影响出现的滚筒“跑磁”问题,创新为设备加装自制刮板器,有效解决传统回收方式下细粒级磁铁矿粉流失问题,显著提升介质回收率,降低生产材料成本。

在洗煤生产流程中,重介质回收率直接关联生产成本与分选效率,而磁选机作为介质回收核心设备,受复杂煤质变化影响,其滚筒表面“跑磁”问题常制约回收效能。传统处理方式仅依赖滚筒旋转与冲洗水实现介质分离,导致滚筒表面吸附的部分细粒级磁铁矿粉易随冲洗水流失,造成介质损耗量增高。
针对这一痛点,运河煤矿洗煤厂运维人员为磁选机加装自制刮板器,核心逻辑通过“物理强制刮除”与“精准贴合设计”填补传统回收方式漏洞。自制刮板采用聚氨酯复合材料,兼具高耐磨性与适度弹性,既能避免金属刮板划伤滚筒表面磁系,又能通过自身形变适应滚筒微量跳动,确保刮板与滚筒表面间隙控制在0.5-1mm理想范围。这一间隙精度可将滚筒表面残留介质厚度从原来的2-3mm降至0.3mm以下,从源头减少细泥裹挟导致的介质流失。经现场应用验证,加装刮板器后筒皮基本无残留介质,设备损耗降低,介质回收效果显著提升,同时减少材料使用成本,节约消耗及相关费用。
下一步。运河煤矿洗煤厂将持续聚焦生产环节细节痛点,通过技术优化与工艺创新,助力企业在提升生产效能与控制成本间找到更优平衡点。
文/图 | 宋海洋 强汶龙(洗煤厂)

 
                             
                            
 宋海洋 强汶龙
宋海洋 强汶龙 
         
                 
         
                