今年以来,洗煤厂坚持以技术创新为驱动,以精细化管理为抓手,通过实施浓缩加药智能联动、压滤机更新换代、溜槽的精准改造等一系列精准的设备升级与系统优化,在洗选创效和效率提升等方面注入强劲动能,实现从粗放式管理向精益化生产的转型。
核心设备升级,实现“脱水增效”与“效能提升”双突破。针对原浮精煤压滤机使用年限较长、设备本身性能受限等因素影响产品水分技术指标的问题,将原老旧压滤机全面更换为新型中高压压滤机,此举效果立竿见影,产品品相赢得了市场更高认可。同时,针对精煤泥给料装置“咽喉”部位进行了动力强化,更换大功率电机和速比更大的减速机及创新性安装新型破混机,大幅提升给料效能和产品均匀度,在核心设备双管齐下的驱动下,精煤产率较去年提高2个百分点以上,实现“吃干榨尽”和经济效益同步跃升。

打通“卡脖子”难点,保障煤流系统“血脉畅通”。随着洗选创效能力的不断提升,精煤流系统各皮带漏斗、转载点溜槽因原设计能力的局限和磨损老化,频繁出现呲煤、积料堵塞现象,如同“血栓”一般,制约精煤流系统的高效运行,为解决精煤流皮带“卡脖子”难题,今年以来,洗煤厂通过实施上仓机头、配仓溜槽升级改造,呲煤、堵料频次大大降低,同时,洗选系统各设备因呲煤导致的空运转现象大大减少,洗选系统的创效潜力得到充分释放。
智能联动与精准加药,实现“三降”式精细管控。下半年以来,洗煤厂实施浓缩加药机自动化升级改造,创新性将加药机系统与主煤流301皮带和浮选机实现自动化联锁,系统可根据原煤皮带和浮选系统运行状态,实现精准自动加药和停止加药,彻底改变以往依靠人员现场手动调节的粗放模式,药剂消耗显著降低,全年预计可节约絮凝剂和泥浆调节剂6吨以上,此举真正实现“药剂量、电量、清水量”同步降低,“小改动”带来了“大收益”,降本增效效果明显,实现了精细化管控。
文丨耿新国 图丨王飞(洗煤厂)


