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从“粗放”到“精耕”,洗煤厂开辟降本增效新路径

耿新国 王飞耿新国 王飞
2025-11-11 13:41
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今年以来,洗煤厂坚持以技术创新为驱动,以精细化管理为抓手,通过实施浓缩加药智能联动、压滤机更新换代、溜槽的精准改造等一系列精准的设备升级与系统优化,在洗选创效和效率提升等方面注入强劲动能,实现从粗放式管理向精益化生产的转型。核心设备升级,实现“脱水增效”与“效能提升”双突破。针对原浮精煤压滤机使用年限较长、设备本身性能受限等因素影响产品水分技术指标的问题,将

今年以来,洗煤厂坚持以技术创新为驱动,以精细化管理为抓手,通过实施浓缩加药智能联动、压滤机更新换代、溜槽的精准改造等一系列精准的设备升级系统优化,在洗选创效和效率提升等方面注入强劲动能,实现从粗放式管理向精益化生产的转型。

核心设备升级实现“脱水增效”与“效能提升”双突破。针对原浮精煤压滤机使用年限较长、设备本身性能受限等因素影响产品水分技术指标的问题,将原老旧压滤机全面更换为新型中高压压滤机,此举效果立竿见影,产品品相赢得了市场更高认可。同时,针对精煤泥给料装置“咽喉”部位进行了动力强化,更换大功率电机和速比更大的减速机创新性安装新型破混机大幅提升给料效能和产品均匀度,在核心设备双管齐下的驱动下,精煤产率较去年提高2个百分点以上,实现“吃干榨尽”和经济效益同步跃升。

QQ20251111-134300

打通“卡脖子”难点,保障煤流系统“血脉畅通”。随着洗选创效能力的不断提升,精煤流系统各皮带漏斗、转载点溜槽因原设计能力的局限和磨损老化,频繁出现呲煤、积料堵塞现象,如同“血栓”一般,制约精煤流系统的高效运行,为解决精煤流皮带“卡脖子难题今年以来,洗煤厂通过实施上仓机头、配仓溜槽升级改造,呲煤、堵料频次大大降低,同时,洗选系统各设备因呲煤导致的空运转现象大大减少,洗选系统的创效潜力得到充分释放。

智能联动与精准加药,实现“三降”式精细管控下半年以来,洗煤厂实施浓缩加药机自动化升级改造创新性将加药机系统与主煤流301皮带和浮选机实现自动化联锁,系统可根据原煤皮带和浮选系统运行状态实现精准自动加药和停止加药,彻底改变以往依靠人员现场手动调节的粗放模式,药剂消耗显著降低,全年预计节约絮凝剂和泥浆调节剂6吨以上,此举真正实现“药剂量、电量、清水量”同步降低,“小改动”带来了“大收益”,降本增效效果明显,实现精细化管控。

文丨耿新国  图丨王飞(洗煤厂

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