近期,洗煤厂检修班积极行动,聚焦TGS智能干选系统稳定运行关键环节,开展专项强化检修工作,全面提升系统设备性能,为设备高效运行筑牢保障。
针对TGS智能干选系统核心部件,检修班联合该厂技术骨干对数字风阀轴承进行拉网式排查。检修人员逐台拆解设备检查轴承磨损状况,重点监测运行异响、间隙超标等潜在故障隐患,对排查发现的 2 处轻微磨损部件及时进行更换,并严格按照设备润滑标准加注专用润滑油。这一举措有效降低了设备运转摩擦系数,显著延长了轴承使用寿命,从源头减少了核心部件故障风险。
在系统穿分优化环节,检修班结合生产实际需求,精准实施风筒缩短改造作业。通过专业仪器测量风路阻力分布情况、模拟计算风量损耗数据,科学确定风筒缩短长度,在减少弯道阻力的同时,彻底清理风筒内壁积尘杂质。经改造后检测显示,主机进风量较之前明显提升,干选区域风速分布更加均匀稳定,为提高原煤分选精度奠定了坚实基础。
此次专项检修累计完成设备精密检查6项,隐患整改3处,不仅提升了 TGS 智能干选系统运行稳定性,更积累了风路优化与精密部件维护的宝贵实践经验。