一、事故时间:2020年8月13日二、事故地点:997主运胶带巷
三、事故类别:机械事故
四、事故经过
2020年8月13日早班10点30分,皮带二队队长朱某现场跟班发现997头部皮带8#接头存在一处30cm×25cm破损,16根钢丝绳芯断裂,相邻区域出现35厘米宽的鼓包,初步判断内部钢丝绳芯存在断裂。因此皮带队长要求胶带机停止运行,并向矿调报告胶带破损情况,建议立即进行修补。董事长刘某飞指示相关人员赴现场查看,经落实后决定硫化修补,并向总调汇报本次生产事故。
997主运胶带于8月13日19:20完成8#接头硫化,20:00恢复生产,共影响生产时间6小时。
五、原因分析
(一)直接原因
1.997头部胶带机每日停机检修时间不足,检修管理维护不到位,是本次事故的直接原因。
(二)间接原因
1.该矿2020年5月开始两个综采同时生产,矿方未实现均衡生产,主运胶带峰值过煤量达2300t/h,持续时间长,超过皮带设计能力,且皮带强度较低,厚度仅为17mm。
2.漏煤眼容量800t,主斜井提升能力1200t,经常出现重载启动,导致胶带及接头负担重。
3.7个掘进工作面同时生产,落煤点多,导致胶带多处被砸,破口较多,是本次事故的间接原因。
六、防范措施
1.要进一步优化检修时间,提高检修效率,利用月检时间逐步更换破损皮带。
2.建立健全管理制度,控制大块矸石的产生,控制皮带上杂物,确保皮带运输系统正常运行。
3.实现均衡生产,避免两个综采队集中生产导致主运皮带满负荷运行的问题。
4.要求矿方安装X光在线监测装置,对胶带使用运行情况进行随时监测。
5.加强人员培训工作,要求巡视人员熟练掌握可能发生的各类事故的处理方法,并时刻关注设备工况,及时发现问题,作出正确判断,排除隐患。
6.落实员工岗位责任制及设备包机制度,明确岗位职责,加大考核力度,提高员工责任心。要求巡视工每班交接班必须检查胶带输送机各关键部位工况,对设备问题不交接或交接不明确的加大考核力度。