一、事故时间:2015年7月22日
二、事故地点:主斜井
三、事故类别:机械事故
四、事故经过
2015年7月22日零点班,主井胶带机正常出煤过程中,发现1#改向滚筒发出异常响声,经过跟班队干与班组长确认,声音来自1#改向滚筒靠近闸盘端内部,因正处于生产当中,且声响不大,为不影响生产,决定23日8点班检修时间再进行检修。23日对1#改向滚筒的轴承、轴内涨套进行检修及紧固后,空载皮带运行,滚筒异响消除。23日零点班出煤过程中,1#改向滚筒再次出现声响且盘闸端轴承向内约一半轴及龙骨、腹板产生热量,24日8点班再次对该滚筒进行检修,未发现异常,遂联系厂家进行咨询,厂家由于不在现场,未能判断原因及故障。25日8点班厂家到达现场,检修人员在厂家的指导下对滚筒进行调整,并对轴承进行检查,重新注油后空载运转,滚筒正常,重载运转,滚筒再次发出声响及发热。26日8点班检修人员巡检时,发现滚筒幅板崩裂。
五、原因分析
(一)直接原因
1.主井胶带机滚筒为1400mm,应安装1200mm胶带,现安装1000mm胶带,胶带在架内左右跑偏,机运队在投入大量工作量下,仍很难掌控皮带跑偏。在胶带来回跑动的过程中,滚筒受力不均匀,是造成滚筒崩裂的直接原因。
2.1#闸盘故障,胶带机在闸盘未打开的情况下开始运行,1#
改向滚筒受力增大,造成滚筒长时间受力大,发生崩裂,也是造成本次事故的直接原因。
(二)间接原因
1.重载停机、启动。由于综采工作面与五采区各掘进面经常拉出杂物、锚杆、风筒布及大块矸石,经常造成主皮带机头漏斗堵口,从而造成主皮带机经常性的重载停机、启动,使滚筒受力增大,是本次事故的间接原因。
2.滚筒本身的质量问题。该滚筒在铸件时存在二次铸造,致使滚筒龙骨、幅板在铸造时两次的钢水未彻底融合,造成滚筒使用寿命短,提前达到滚筒的疲劳强度,是本次事故的间接原因。
六、防范措施
1.更换主皮带机胶带,使滚筒受力均匀。在更换胶带前,加强对滚筒轴承、幅板的检查、检修,加强调整皮带跑偏力度,使胶带尽可能少的来回跑动。
2.更换配件,需机电供电部尽快购置相应备品配件;在配件未到位的情况下,将1#盘闸系统甩掉,利用2#盘闸系统制动,同时利用1#逆止器防止皮带机倒转。
3.需矿调度室规范各工作面出煤标准及出矸标准,从根源治理机头漏斗堵口事故;五采区胶带机头、机尾司机进一步加强对采区胶带上杂物及易堵口物的清理。