面对地质条件差、生产被动等复杂形势,云驾岭坚持以技术创新为效益带动点,结合生产实际,不断优化生产工艺,深挖内部潜能,以技术创新驱动降本增效。截止目前实现节支创效400万元。
围绕9号煤工作面,该矿积极探索煤炭开采技术,加大技术创新、技术改造力度,最大限度回收资源,千方百计挖掘资源潜力。在19109运巷应用主动式超前支护技术,采用顶板加固锚索代替传统点柱支护,提高了回采效率,降低了职工劳动强度;根据19109工作面煤层赋存及火成岩侵入情况,通过优化工作面设计,增加储量约6万吨,做到应采尽采;在九二采区回风巷采取沿8号煤层位掘进方案,巷道由掘进岩巷转变为掘进半煤岩巷,节约了掘进成本,也利于西部区域煤层探查,同时,利用回风暗立井与总回风巷沟通,减少掘进岩巷约200米,降低掘进成本200余万元。
支护材料在矿井开掘巷道施工成本中占较高比例,是成本管控、降本增效的关键。九一采区岩层致密坚硬,矿压显现较弱,巷道顶板及两帮支护完全可采用符合技术要求的低成本材料代替,合理优化支护参数,降低支护材料成本。采用自制皮带梁替代梯子梁、玻璃钢锚杆代替15.24钢绞线支护巷道两帮、巷道顶板用梯子梁代替W钢带,在19109运、副巷及探巷掘进过程中实施优化支护设计,实时匹配支护材料,支护成本每米节约567元,实现降本增效。
同时,充分发挥“创新工作室”作用,完成洗煤盆仓改造、乳化液泵反冲洗装置、倒料皮带H架等多项技改项目,提升了矿井安全管控水平。制修厂利用废旧羊角档拆下的气缸装置自制了编绳套机,替代了手工制作,效率提高了50%;洗煤厂对配电系统开关柜进行改造,将老式开关更换为DW15型万能式断路器,实现了停送电自动化,提高供电安全可靠性;通风区通过扩大回风断面、封闭闲置巷道、维修通风设施等举措,优化通风系统,提高有效风量率5%,每年预计节约电费200万元。