为保证我矿己15-31080工作面顺利安装,近日,工厂克难攻关,严格按照时间节点完成皮带机对大前节加工任务,该自主加工可为矿节约外购资金近20万元。
该部皮带机头大前节的加工包含前节大底、大前节、四个支撑架以及八个瓦座等附件,工程量较大。接到加工任务后,该厂立即根据工作性质优化重组人员,并统筹安排各项工序。在加工过程中,为进一步节约成本,焊接支撑架所使用的直径160mm钢管,都是从综合队抬回厂的旧管子。管子之间的“T”型对接是焊接难度最大的部分,为了尽可能地缩小焊缝,每一处接口对接前,都先用白纸垫制作一个接口样板,再进行试焊,力求达到精益求精。
在加工大前节过程中,为保证卸载滚筒能够顺利安装,工作人员多次修改方案,以确保H型钢直角对接标准,并使眼距尺寸及位置能够完美匹配。最后还对该部大前节加焊筋板,以提高承载强度,使其在投入使用后减少变形量,增加使用寿命。