10月21日,云驾岭矿洗煤厂人工分拣矸石系统成功改造,并一次试运转成功,实现了煤与矸石的自动切换,干净分离,大大降低了职工的劳动强度,有效提高了煤质,为提高企业经济效益奠定了基础。
受井下地质条件复杂、原煤煤质不稳定、煤矸比例变化大等因素影响,原洗煤厂人工矸石分拣系统工艺简单、效率低,职工劳动强度大,已不能满足市场对煤质要求。为此,该矿洗煤厂持续向技改发力,坚持向技改要效益,要效率,大力开展技术创新创效活动,依托创新工作室成立了技术人员攻关小组,他们多次对矸石分拣现场进行堪察研究,反复论证,最后决定对矸石分拣系统进行改造,采取增加漏煤斗和漏矸斗,共用一个落料仓,中间加装翻板的方式,可随时自由切换矸石和煤的分流通道,减少了矸石污染煤现象。当原煤含矸量低时,工人在手选皮带上拣矸,将矸石通过矸石斗子排到矸石仓中;当原煤含矸量高时,工人改为人工拣煤,将煤通过漏煤斗排到煤仓中。
此矸石系统成功改造不仅提高了工作效率,减轻了职工的劳动强度,还提升了选矸系统的装备自动化,减少了生产用工,降低了生产成本,取得了良好的经济效益和社会效益。
“自从矸石分拣新系统运行以来,再也没有因为拣矸不及时影响生产,煤质有了明显提高,同时也满足了用户需求。”洗煤厂厂长武振朝指着矸石拣分系统高兴地说。(高改花 王娟)