“以前取钉扣机头,得先用锤头敲半天,还总担心把零件敲坏。现在好了,从油里捞出来直接用,又顺滑又耐用!”运转工区维修工老杜手持刚取出的钉扣机头,向身边同事感慨道。这朴实的话语,道出了工区近期小改小革带来的真切变化。

此前,运转工区日常使用的钉扣机头长期存放在作业现场,受潮湿环境影响极易出现锈蚀问题。每次使用前,职工都需用锤头反复敲打才能让机头松动,不仅耗费大量时间与体力,还频繁造成机头部件损坏,既影响正常生产效率,又额外增加了设备维修成本,成为困扰一线作业的“小麻烦”。
为有效破解这一生产难题,运转工区主动组织技术人员与维修工开展专题研讨,结合现场实际反复试验,最终确定“油浴保养”改进方案:定制加工一个密封容器,注入适量乳化油,将所有钉扣机头完全浸泡在乳化油中,实现“存放即保养”的效果。密封设计能有效隔绝潮湿空气,乳化油则持续为机头部件提供润滑保护,从根源上杜绝了锈蚀问题的发生。
方案落地后,改进效果立竿见影。如今钉扣机头取出后无需敲打即可直接投入使用,部件磨损率大幅降低,设备使用寿命显著延长。经初步核算,该小改小革不仅省去了频繁维修和更换机头的费用,还减少了因设备故障导致的生产停工时间,累计创造直接与间接经济效益近万元。
小改小革见真章,细微之处显担当。此次创新改进,不仅切实解决了生产中的实际难题,更有效激发了职工参与技术改造的积极性与主动性,为矿井降本增效、提升安全生产水平注入了鲜活的“微动力”。
文/图 | 孔祥顺 高培(运转工区)

 
                             
                            
 孔祥顺 高培
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