运河煤矿洗煤厂聚焦生产一线运维痛点,以小改小革破解压滤机拉板小车齿轮链条润滑难题,用低成本方案实现运维效率与安全双提升,为企业精益化发展注入活力。
压滤机作为洗煤生产关键设备,其拉板小车齿轮链条润滑长期受困于封闭式设计。以往注油需拆防护罩、手动启停设备调整位置,操作繁琐且耗时,裸露部件还存在机械伤害风险;同时手动注油依赖经验,油量不均直接影响设备寿命,成为运维“老大难”。
洗煤厂维修团队立足实际攻关,最终确定“矿泉水瓶+废弃输液器”改造方案:在链条防护罩钻适配小孔,以矿泉水瓶储油、输液器连接注油,借助流量调节器精准控制滴油速度。改造后无需停机,运维人员无需靠近运转部件,仅需观察流量即可完成注油,彻底省去拆罩、频繁启停等步骤。
此次改造实现“零成本、高效率、更安全”目标,注油时间缩短80%,消除机械伤害风险,真正达成“省事、省力、安全、高效”运维效果。下一步,洗煤厂将持续以小改小革破解一线难题,为企业高质量发展夯实基础。
文/图 | 强汶龙(洗煤厂)