天庆公司积极践行双碳责任、促进节能减排,各部门多措并举、积极配合,从煤炭消耗、节水、气体回收等方面着手,促进节能减排。
调整煤种结构,优化工艺指标。长期以来,吨氨耗煤的指标一直居高不下,大大增加了企业的生产成本,为此,公司生产部组织气化、备煤车间人员,通过多次调整各煤种的掺配比例,在保证气化炉发气量的前提下,达到最优掺配比例,降低煤耗;同时,优化气化炉工况,严格控制灰锁温度和灰渣残碳指标,提升煤炭的燃烧效率,降低了吨氨耗煤的指标,减少了企业生产成本投入。
合理规划控制,降低用水成本。鉴于公司的污水系统已经外包,按排出废水的总量来付费。因此,生产部组织各车间改变循环水的管道路径,把旁滤器反洗水引至雨水,置换水也通过低点走雨水,同时,严格控制各界区的排水情况,无特殊事宜一律禁止外排。相比以往,目前当月的污水量减少了4545立方米,节省水费约38000元。此外,净化循环气压缩机的填料冷却水、脱硫氧化风机的冷却水、2号富甲烷气压缩机射水箱外排水全部回收,节省费用约9万元。
排查火炬放空,避免流失浪费。公司火炬火焰较大,说明可能存在放空或者阀门内漏的情况,使工艺气串至火炬。针对以上情况,生产部组织专业技术人员,通过对火炬气体的成分分析判断来源,再使用热成像仪等设备,检查所涉及车间放空阀、安全阀、压缩机各段的放空阀和排油阀等,发现多处阀门存在关不严和内漏的情况,特别是净化循环气压缩机4段出口放空阀和液化2号原料气压缩机安全阀旁路阀漏量较大,导致工艺气体漏至火炬,造成了很大的浪费,增加了生产成本。随即公司对内漏的阀门逐一进行更换,有效解决了阀门内漏的问题。
段奇峰