今年以来,肥矿集团曹庄公司泰惠项目部通过实施精益化突破项目,实现装卸一列集装箱平均用时由年初试运行的8小时缩短到现在的3.5小时,同时解决施工过程中存在的不安全隐患,实现了安全、效率双提升。
集装箱装卸是肥矿集团泰惠园区新拓展的业务。在实际工作中,泰惠项目部成立集装箱装卸精益化突破项目小组,认真总结前期集装箱业务装卸工作经验,梳理出试吊高度及偏载程度难以掌握、作业标准流程不规范、集装箱摆放杂乱等5项问题,围绕影响集装箱装卸业务安全、效率关键制约因素开展精益化攻坚。
铁运集装箱运输经常采用高编敞车,集装箱装车时必须满足不偏载、不偏重的标准要求,要做到前后、左右居中对称,误差不能超过100毫米。在实际操作中,由于高编敞车车帮高,集装箱箱体较长较重,再加上正面吊司机在吊装时距离车厢较远,精度很难把握,需要辅助指挥人员爬上火车车厢指挥、观察,不仅效率低,安全也没保障。为了解决这一困难,项目小组自行设计制作了简易定位杆和卡尺,定位杆加装在正面吊的吊具上,吊装时通过观察定位杆来判断集装箱居中情况,装箱完成后再通过卡尺进一步确认装载标准,将误差控制到20毫米以内,大大低于铁路规范误差,进一步提高了精确度,提高了工作效率。
曹庄公司泰惠项目部还对操作机械作业标准和流程进行了修订完善,开展集装箱货场标准化整治,规划8个箱区和1个装卸机械车辆停放区,放置集装箱管理牌板、作业区域封闭管理警示牌板,加强安全管理,实现空重箱分开存放、封闭式作业,解决了装卸现场人员随意穿行隐患和空重箱难以分辨的问题。箱位也由东西向调整为南北向,缩短了吊装距离的同时也解决了多台正面吊交叉作业的不安全隐患。