长平公司针对以往单轮顺序放煤存在的种种弊端,创新运用分组间隔放煤方式,使原煤回收率和放煤效率显著提高,原煤含矸率大幅降低。
过去,公司采煤工作面采用单轮顺序放煤工艺,即放煤时安排两人滞后拉架10—15架进行放煤,一人放单号架,另一人放双号架,放煤时顶煤经常无法放净。同时,由于架间混矸量大,原煤含矸率平均高达12.76%,造成了较大的资源浪费,制约了安全高效生产。面对这一问题,公司着力在放煤工艺上下功夫,积极组织技术人员探索煤炭回采高产高效模式。根据矿井煤层赋存属典型的软硬复合低透煤层、巷道沿顶板掘进,形成“锅底”型回采的生产实际,通过对煤层倾角、顶板、工作面断层发育等因素的综合考量,经过多次现场考证和试验分析,将原来的单轮顺序放煤工艺改进为单轮分组间隔放煤工艺,将支架分组。放煤时,同时操作三个一级支架,然后按顺序操作一个二级支架、两个三级支架,做到“听矸抬梁、见矸关窗、应放尽放、煤净矸留”。
单轮分组间隔放煤工艺推行以来,工作面放煤回收率从82.5%提高到了85.2%,原煤含矸率从12.76%下降到了9.8%,在放净顶煤的同时,最大程度避免顶矸掉落影响煤质,提高了放煤速度和工作面的单日产量,提升原煤煤质,为矿井优质高效发展奠定了扎实的基础。 牛茜茜