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新能船业优化吊具赋能生产吊运提质增效

张德友张德友
2026-01-29 10:28
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在新能船业生产车间,型材入库环节曾是制约型材切割效率提升的突出瓶颈。原始立库入库采用人工操作KBK起重机配合手动磁铁吊运,单次仅能吊运一根型材,且“加磁—吊运—松磁”的循环流程繁琐低效,不仅让工人劳动强度居高不下,更导致型材入库速度难以匹配后端切割机的消耗节奏,频繁出现停机等待问题。同时,吊运过程中型材摆动幅度大、易脱落的安全风险,以及人工近身操作可能引发的

新能船业生产车间,型材入库环节曾是制约型材切割效率提升的突出瓶颈。原始立库入库采用人工操作KBK起重机配合手动磁铁吊运,单次仅能吊运一根型材,且“加磁—吊运—松磁”的循环流程繁琐低效,不仅让工人劳动强度居高不下,更导致型材入库速度难以匹配后端切割机的消耗节奏,频繁出现停机等待问题。同时,吊运过程中型材摆动幅度大、易脱落的安全风险,以及人工近身操作可能引发的物体打击隐患成为生产现场亟待解决的痛点。

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为破解这一问题,新能船业团队立足生产实际,结合型材物理特性自主设计制作专用吊钩,对原有吊运方式进行全方位升级。新吊具实现单次起吊三根型材的突破,彻底省去反复加磁、松磁的冗余环节,将复杂操作简化为便捷的吊挂作业,既大幅提升了入库效率,又显著减轻了操作人员的体力负担。

此次优化更从根本上提升了作业本质安全水平,专用吊钩有效抑制了型材吊运过程中的摆动,杜绝了磁铁脱磁引发的起重事故风险。同时缩短了人员在重物下方的密集作业时间,成功规避物体打击等重大安全隐患实现效率与安全双提升”。

项目落地后,成效立竿见影,单批次吊运效率提升三倍,单台切割机每班减少3小时停机等待时间,生产效率间接提升37%。通过效率提升与有效工时优化,每年可节约人力成本38万元,生产效益提升约50万元。整套工装利用生产余料自制,实现零成本”投入却收获极高投资回报,彰显了精益管理的实践价值。

此次吊具优化不仅高效解决了实际生产难题,更形成了可复制、可推广的标准化作业模式。这一小小的革新实践充分证明,立足岗位聚焦痛点、立足实际破解难题的“小改小革”,同样能释放巨大生产力,为企业降本增效、筑牢安全防线、推动高质量发展注入鲜活动力。

文/图丨张德友(新能船业

本文来自网络,不代表矿山安全网立场。转载请注明出处:http://www.ksaqw.com/news/22488.html

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