近期,运河煤矿机电修理厂围绕降本增效核心目标,全面部署节支降耗工作,通过自主加工、废旧复用等多项务实举措,将成本控制理念深度融入现场安全生产各环节,已取得显著成效。

在皮带边梁加工项目中,该厂打破“外购依赖”模式,自主开展内加工作业,采用12#槽钢进行加工制作。据了解,此前单根皮带边梁外购成本近700元,经技术人员与班组联合测算并优化工艺后,自主加工单根仅需投入144元槽钢材料费,直接节约资金超500元。截至目前,该厂已根据现场生产需求完成60根皮带边梁加工制作,累计节省成本达3万余元。这一举措在确保加工件质量达标的基础上,大幅降低了采购费用支出,同时为现场生产进度保障节省了时间。
与此同时,机电修理厂积极挖掘废旧物资利用价值,针对现有废旧单轨吊梁推进改造复用工作。近日,该厂技术人员及班组骨干主动与机电科沟通对接,通过精准测量与结构调整,对旧单轨吊梁实施改装——割除原有底座后焊接适配新底座,使其与新进单轨吊梁规格统一、配套兼容。此举既满足了现场实际生产需求,又避免了旧单轨吊梁的闲置浪费,在盘活闲置资产的同时省去新设备购置费用,实现“变废为宝”与成本节约的双重效益。
下一步,运河煤矿将持续深化节支降耗工作,进一步探索技术革新、资源复用的有效路径,以精益化管理推动降本增效,为企业高质量发展注入更多动力。
文 | 马翠(机电修理厂)