一、事故时间:2021年4月24日
二、事故地点:4308工作面
三、事故经过:
4月24日早班,发现43084巷回风流出现CO,浓度为4ppm。经排查,发现115#--116#支架间一氧化碳达到50ppm,随即工作面停止生产,采取向115#--116#支架顶部施工钻孔持续注水的措施。
注水期间,又发现80#—114#支架间CO浓度异常,随即也实施了打孔注水措施。整个过程中,工作面温度保持在17℃左右未见异常,但CO的治理效果不佳。
至5月2日,架间一氧化碳浓度为60ppm,架顶最高为210ppm,43084巷回风流为189ppm,并有持续增加的趋势。为此,考虑到瓦斯突出矿井瓦斯涌出情况,决定停止工作面注水措施,撤出工作面及东六盘区所有人员,切断电源,准备对工作面进行封闭。
5月3日,关闭顺槽4道防火门并喷涂快速密闭材料。封闭后,利用地面注氮系统向临时封闭区连续注液氮,前期累计300吨液氮,快速惰化高温源。
5月15日,在靠近盘区巷的3处安全地点,各施工一道厚度为3.9m的防火墙,继续向封闭区持续注氮。
四、事故原因:
综上分析,此次事故原因初步推断为:4308综采工作面连续多次初采切顶爆破,切眼顶板煤(岩)体破碎并产生大量裂隙,瓦斯在破碎的顶板煤、矸裂隙或空隙中积聚。后续爆破作业,可
能临近已爆破区的炮眼伴有裂隙,爆破时在炮眼裂隙中产生火焰并引燃炮眼裂隙内的瓦斯。由于解析残存的瓦斯在破碎的顶板煤、矸裂隙或空隙中联通、积聚,引燃的瓦斯持续、热量不断蓄积,进而引燃切眼顶板深部破碎煤体,并不断扩大燃烧、CO持续增加增大。难以发现发火点,工作面浇水、注水无法及时有效处置。
五、防范措施:
1.推广使用水力压裂、CO2爆破等物理性放顶工艺,严格控制高、突矿井留有顶煤工作面初采期间切顶炸药爆破作业。
2.确需爆破切顶或放顶作业时,必须严格制定并落实爆破安全措施,各爆破区段间要根据顶板岩性留有3-5米的安全距离;严格爆破装药、封孔等工艺,必须使用水炮泥,炮眼封孔长度符合要求;在爆破后对爆破钻孔及周围破碎的煤体实施注阻化剂、注水或其他防灭火材料等措施,消除火灾隐患。