近日,经天祝煤业公司技术骨干和干部职工三天四夜连续奋战,顺利完成自主设计的选煤厂中矸脱介系统技术改造、设备选型与滚筒筛安装和磁选机调整工作,为进一步实现降本增效目标夯实基础,该项技术创新在全国尚属首例。
项目主要是对入选矸石进行滚动冲洗,完成对煤矸石表面介质的二次脱水脱介,冲洗后的煤矸石和煤泥水经滚筒筛脱水脱介后,矸石由筛体中心排放至矸石皮带,煤泥水则全部回收至中矸稀介桶进行二次磁选并回收合格介质,达到介质重复利用目的,从根本上解决生产过程中矸石带水带介问题。改造完成后,原煤入洗量由之前的200T/h提高到250-260T/h,介耗降低35%,使洗选系统工艺流程更加趋于科学合理,原煤入洗成本大幅下降,设备磨损及电耗也同时降低。经实际效果验证,项目改造完成后,在同等入洗量的条件下,每天可减少设备开机时间2个小时左右,进一步缓解了生产与检修的矛盾,降低了职工检修劳动强度。