沁秀公司岳城煤矿针对掘进机高压胶管接头的设计短板,对其接头方式进行了技术改造,不仅有效提升了生产效率,还进一步减轻了职工的劳动强度。
掘进机高压胶管快速接头与接头座通过U型销进行连接,连接处留有空隙。当掘进机运转时,液压系统供给液压油,高压胶管快速接头会在空隙中来回滑动,因密封圈与接头座反复摩擦造成密封圈损坏,进而出现漏液情况,使机组动力不足。为了保证安全生产,液压管的密封圈需要定期更换。由于更换密封圈时需将高压胶管拔出,这样不仅影响工时,还造成管内液压油的浪费。
为此,该矿组织技术人员想方设法,将原先的插销式高压胶管快速接头与接头座更换为丝扣接头,尽量减少掘进机供给液压油时高压胶管密封与接头座的摩擦,延长密封圈使用寿命。经过改造投入使用后,高压胶管密封损坏频次显著减少。
使用原有高压胶管时,平均每天需更换密封圈3次,共用时1小时。改进后,每月仅需更换密封圈3次,不仅减少了更换密封圈的时间,还减轻了职工频繁更换密封圈的劳动强度。同时,使用原高压胶管接头时,每月需耗费液压油5桶,改进后的第1个月未领取新液压油,每月可节省费用约12000元。
赵伟