
11月份,掘进二队在己15-15080中煤巷外段反接施工中,累计完成进尺105米,不仅超额完成生产目标,更刷新开掘战线在复杂条件下的施工纪录。
据了解,该工程作为矿重点工程,地质条件复杂、运输距离远,物料转运与出渣难度大,十分影响掘进效率,是一块难啃的“硬骨头”。面对诸多挑战,该队紧紧围绕“安全筑基、效率提能”工作思路,精准施策,统筹优化现场管理与设备保障,全力确保工程稳步高效推进。
在现场管理方面,该队突出一个“严”字。针对钻孔施工环节,组建专项质量管控小组,从钻孔角度校准、深度把控到间距规范,逐一检查验收,确保每个钻孔均符合防突措施标准。同时,创新施工组织模式,推行“两个小班专攻钻孔测试、三个小班集中推进进尺”的循环作业机制,明确各小班职责,减少工序衔接等待时间,实现单循环进尺稳定保持7.2米。
11月25日四点班,该队杨副山班组在保障安全质量的前提下,取得了单班进尺4.5米的好成绩。
在设备保障工作中,该队坚持一个“快”字。面对施工中出现的设备管理难题,该队始终坚持快速响应、靶向施策,高效破解各类运行瓶颈。针对一部皮带需配合郑州慧矿多台钻机打钻同步作业,导致皮带磨损加速情况,该队科学调整皮带运行参数,增加皮带张紧度、托辊状态等关键指标的巡检频次,安排维修人员跟班值守,做到故障即时处理、绝不拖延,确保皮带稳定出渣和慧矿十台钻机高效运转,避免因设备问题影响施工进度。 新安装的三部皮带因25度拐弯设计,首次采用单部皮带运输出渣时频繁掉渣,日均清理耗时较长,十分制约施工效率。该队迅速制定专项整改方案:在皮带拐弯处加装防跑偏装置,从硬件上阻断掉渣根源;同时明确专人负责每班维护检查,强化日常管控。整改后,掉渣难题被彻底根治,出渣效率提升30%,有效保障掘进机、皮带等关键设备安全运转,为矿井四季度生产任务圆满完成奠定坚实基础。


