四老沟矿材料斜井提升机主要用于出井、入井的材料和设备,随着使用年限的延长,制动盘会出现变形、偏摆等问题,对提升机安全运行造成一定影响。以往该矿采用车削法实施整形,需要经过停车、拆卸、运输、外委加工、安装、试车等一系列工序,加工费用高,耗费大量时间和人力,且每次车削后,还会缩小制动盘厚度,缩短其使用寿命。
为了解决这一问题,该矿技术人员利用热胀冷缩原理,对制动盘进行烤制,使制动闸盘再次产生反方向上的微量变化,以达到校正的目的。首先,用百分表测出具体偏摆方向和偏摆量,找出闸端面跳动的最大值并进行标记。之后,确定需要校正的方向及校正量,由经验丰富的操作人员在超标处反面用火焰在制动闸盘根部烤制,直到符合要求。采用烤制工艺对制动盘进行整形,方法简单、易操作,只要掌握加热和冷却时间,提升机制动盘一次整形就可达到规定的要求。
原先外委车削需要14名职工用6天的时间进行协调工作,工艺升级后,仅需4名职工操作2小时就能完成任务,作业时间短、花费少,且不损伤制动盘,实现减人提效。
记者 王嘉祺