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新安煤矿:持续发力 掘进提效

矿山安全网矿山安全网
2023-12-18 09:40
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近日,新安煤矿开拓一队在16170上部底板岩巷和16采区皮带下山下段掘进期间,创造了日单进4.8米、月单进113米的优异成绩,再次刷新了该矿铁里石硬岩掘进纪录。新安煤矿在掘进提效上持续发力,通过优化激励机制、推广新技术和新装备,精准施策、精准发力破解采掘接替、矿井达产“卡脖子”难题,用实际行动交上了一份亮眼成绩单。01 优机制调动工作热情“要坚持考核导向,将

近日,新安煤矿开拓一队在16170上部底板岩巷和16采区皮带下山下段掘进期间,创造了日单进4.8米、月单进113米的优异成绩,再次刷新了该矿铁里石硬岩掘进纪录。

新安煤矿在掘进提效上持续发力,通过优化激励机制、推广新技术新装备精准施策精准发力破解采掘接替、矿井达产“卡脖子”难题,用实际行动交上了一份亮眼成绩单

新安煤矿:持续发力 掘进提效

01 优机制 调动工作热情

“要坚持考核导向,将工资与进尺、产量挂钩,并根据各系统考核结果,落实相应奖罚措施,在确保安全的前提下,把进尺、产量提升到一个新水平。”在10月份新安煤矿安全环保办公会上,新安煤矿矿长任培良提出了明确要求。

新安煤矿着力破解机制和管理问题,重点对安全、进尺、产量、成本等进行考核,逐级分解指标,层层压实责任,把考核压力传递到每个区队、每个班组和每名干部职工身上,同时向科室、区队放权,正职考核副职,副职考核班组,班组考核职工,形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面,有效解决“大锅饭”“平均主义”等典型问题,切实调动干部职工工作积极性和主动性。通过完善薪酬考核机制,促使各系统、各区队从“要工资”向“挣工资”转变。

02 关键 靶向破解难题

根据瓦斯治理要求,新安煤矿底板岩巷层位调整至硅质泥岩(俗称铁里石)层位。硅质泥岩属于坚硬岩石,目前无法使用综掘机,只能采用炮掘。然而传统爆破工艺单进水平低,每月仅为60米。经过长期酝酿、专家论证、实地调研新安煤矿决定应用聚能光面爆破技术,破解掘进提效难题,解决采掘接替之困。

“聚能光面爆破技术原理是在周边孔的爆破炸药中加入聚能管、聚能罩装置,插入聚能管的炸药在爆炸中沿聚能槽方向产生射流将岩石‘割缝’,从而起到放大周边孔孔距,少打孔装药、节省雷管的作用。”该矿生产科科长李欣介绍。

“经过多次试验后,16170上部底板岩巷炮眼由原来的105个优化为65个,每米降低雷管、炸药费用3214.6元。软岩单炮进尺较传统爆破工艺提升了35%,铁里石层位单炮进尺较传统爆破工艺提升了48%。”该矿开拓一队党支部书记苏本泉说。

03 重装备 激活快掘“引擎”

在前期工作基础上,新安煤矿引进了3台凿岩台车和1台钻装一体机,分别用于21采区皮带下山、21采区专回下山、16170上部底板岩巷和16采区皮带下山等铁里石硬岩巷道施工,配合聚能光面爆破技术实现快速掘进。

在铁里石硬岩层位掘进期间,采用凿岩台车打眼,较以前的YT-28风钻打眼,每孔15分钟缩短至2分钟,钻孔深度由以前的1.5米提高至2.6米,循环作业时间明显缩短,循环单进提高1.1米左右,月单进由原来的60米提高到100米以上,使硬岩快速掘进取得显著成效。

“凿岩台车司机在永久支护下操作,可保障操作人员人身安全。该机械化作业线自投入使用以来,未发生过一起人身伤害事故。凿岩台车还能保证钻孔深度和间距精度,爆破后巷道表面规整,现场施工质量显著提高。”新安煤矿开拓一队队长柳海军自豪地说。目前,打眼仅需2人,打眼、出矸全部实现机械化作业,工效由原来的炮掘1.04米/(月人)提高到1.69米/(月人),职工劳动强度较传统施工工艺明显降低。

“把破解硬岩掘进提效难题作为检验管理提升和党员锤炼党性的‘试金石’和‘落脚点’,引导党员干部和工程技术人员充分发扬钉钉子精神,稳扎稳打、锲而不舍地解决矿井发展‘卡脖子’难题。下一步,我们计划引进先进的综掘装备,力争在硬岩掘进提效上取得重大突破。”谈起下一步工作新安煤矿党委书记张文权信心满怀。(庞彦波)

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