煤层气在煤矿俗称“瓦斯”,是煤矿事故的“第一杀手”,但通过合理有效的开发利用,可以将其变害为宝创效增收。
新田煤矿就通过强化瓦斯抽采管理,降服了制约安全生产的瓦斯“拦路虎”,实现了“变害为宝”创效增收的效果。截止8月17日,该矿瓦斯利用量15154351立方米;发电38412173千瓦时;创效3000多万元。
为有效抽出瓦斯利用“变害为宝”,新田煤矿坚持实施抽、掘、采平衡、“多措并举、应抽尽抽、先抽后采、以抽促保、以用促抽、煤气共采”的瓦斯治理之策,相继总结出适合“两高一低”煤层群开采的瓦斯治理模式。同时,优化工艺技术抽瓦斯,实施“两堵一注”封孔工艺技术,实现24小时不间断自动计量,确保钻孔封得住、瓦斯抽得出、计量精准。
该矿加强瓦斯抽采装备的投入,矿井安装有永久瓦斯抽采系统,先后配置瓦斯抽采泵8台。装备有瓦斯抽采计量监控系统,地面抽采泵站、瓦斯发电站,井下采掘工作面、底抽巷抽采管路均安装有管道瓦斯综合测定装置。该矿加大井下瓦斯抽采系统的优化管理,对各区域瓦斯抽放系统相关设备和管路进行检查维护,防止瓦斯遗漏减少瓦斯量而影响发电。另外,该矿检修维护瓦斯发电站瓦斯抽放泵、管路、发电设备等,确保安全可靠,减少设备故障带来的影响,从而提高瓦斯发电效率,创效增收。
该矿是贵州省首批“三区联动”抽采煤层瓦斯示范点,“三区联动”抽采煤层瓦斯示范工程项目总投资24亿元,其中,一、二期工程投资9亿元,主要由地面工程和井下工程组成,实现井上下联合抽采煤层瓦斯。目前,该矿“三区联动”瓦斯治理项目现已完成一期主体工程建设,一期试验工程现已全部进入抽采期,煤层瓦斯浓度高达95%以上。
为把煤层瓦斯“变废为宝”,新田煤矿安装管道把“三区联动”抽出的煤层瓦斯运输到新田煤矿瓦斯发电站发电。新田煤矿机修厂厂长、瓦斯发电站负责人张鹤松算了一笔账:1立方瓦斯可以发电2.5度,1度电的电费加上政府奖补资金大约1元钱,1号井和2号井每天产气在7000立方以上,瓦斯发电一个月大约创效60万元,全年可创收700多万元。
“新田煤矿是贵州豫能主要生产矿井,资源储量大,煤层赋存稳定,发热量高,但受制于瓦斯灾害的影响,无法实现采、掘、抽平衡和高产高效。”新田煤矿矿长张高青表示,“三区联动”抽采瓦斯效果明显,在变废为宝创造经济效益的同时有效治理井下瓦斯,有助于矿井安全高质量发展。
据悉,于2018年,该矿与清华大学合作建设瓦斯余热再发电项目,先后安装国内最先进的河柴1000kw发电机组14台,瓦斯发电不但能满足自身用电需求,富余部分与电网签订协议并网销售,近年来瓦斯“变废为宝”发电利用为新田煤矿带来上亿元的收益。