面对当前煤炭市场下行的严峻形势,云驾岭矿牢固树立“过紧日子”思想,围绕“增节降”主题,紧紧抓住成本管控要素,在管理上精打细算,挖潜上精雕细琢,深挖内在“增益点”,做深做细“降本增效”大文章。
该矿在修旧利废上对标挖潜,坚持“大变小”“长变短”“弯变直”“坏变好”“旧变新”的原则,最大程度实现物尽其能、材尽所用、变废为宝。对废旧物资进行回收、加工、再利用,让废旧材料、设备配件“起死回生”,最大限度的发现利用废旧材料的“剩余价值”,减少新材料投入,降低成本,努力实现经济效益最大化。
原来,井下使用的凿岩机、气镐、切割机等风动工具出现故障后,检修复用率不到20%,甚至80%以上的工具被作为废品处理,有些单位有时干脆直接弃旧领新,造成成本攀升,每月浪费达数万元。
为解决这一难题,该矿供应科自主成立了“创效工作室”,进一步完善风动工具管理办法,制定详细的维修复用奖励机制与惩罚措施,鼓励各区队技术人员自主维修。针对一些配件质量不好、品种不全的问题,供应科积极组织技术人员到机电市场仔细寻找、反复甄选,确保维修配件质量可靠、品种齐全。每周至少组织两次维修活动,从废旧库中挑选出可以维修复用的各类风动工具,解体清洗,找出故障原因,寻找原厂配件进行维修。
“别看这间屋子不大,但是从我们创效工作室成立以来,先后已经修复气腿式凿岩机11台、风动磨光机36台、气镐4件,手动切割机46件,共计节约材料费用14万余元。”该矿供应科副科长付志刚介绍。与此,他们还在原有的自主创效活动中增加了单体柱自主分选试压项,截至目前,已经试压单体柱165根,节省材料成本4万余元。”
面对不用型号的减速器轴,如何精确修复二次使用?
在该矿制修车间给出了答案。
“我们对不同型号的减速器轴进行精准分类,针对磨损部位进行测量、评估损害程度,通过车床对其进行车铣工艺加工,最后由专业技术人员查验修复效果,确保修复成功后再复用。”技术员吕傲介绍。