走进总回一部机尾,一种新型自动防跑偏装置“光荣上岗”,这是为提高生产效率,减轻职工的劳动强度而引进的一种纠偏装置。这一幕,正是义桥煤矿加大智能化、自动化、信息化建设的一个缩影。
“自从总回一部安装了皮带液压自动防跑偏装置,我们真的轻松了很多,科技是第一生产力真的一点也不假,生产效率提高了,我们的劳动强度也减轻了。”在总回一部皮带机头,运输工区皮带班职工刘太平在“尝鲜”使用新型防跑偏装置后给出了“五星”好评。
我矿总回一部皮带主要负责将井下的原煤运送到地面,由于地表压力巷道出现轻微底鼓影响,存在皮带跑偏现象,特别是皮带跑偏后沿线出现撒煤现象,不仅影响巷道标准化,还增加巡查人员的劳动强度;另一方面出现跑偏后巡查工进行人工调节,不仅时间长,一定程度上制约生产的效率。对此,我矿在充分调研的基础上引进液压自动防跑偏装置,解决了皮带跑偏难题,为确保矿井安全生产再添“利器”。
全自动液压调偏装置无需电源,该装置由上、下调偏架、传动装置、底座等部分组成,采用立辊带动拐臂,拐臂推动连杆,连杆推动调偏架的结构。当皮带跑偏时皮带与驱动轮接触产生动力,从而带动油泵加压通过油路传送给阀体后进入油缸,使油缸活塞杆伸缩,带动调偏托辊架来修正皮带。此时调偏托辊架的运动方向与皮带形成的角度,调偏托辊与正在跑偏的皮带产生摩擦,使皮带保持居中运行,从而达到自动修正皮带跑偏的目的。
新型皮带液压防跑偏装置使用后,皮带运输机运行平稳,杜绝运输过程中皮带跑偏、磨皮带边、撒煤等现象,既延长皮带的寿命,减少巡查工的劳动力,也为机修工维修提供了方便,大大提升设备安全运行效率,达到降强度、提效率、增效益的目的,下一步将在总回二部、三采区二部等皮带机进行推广。
近年来,我矿加大智能化、自动化、信息化矿井建设力度,推广节能型新设备更新、新技术应用,逐步更换新型设备,淘汰高耗能设备,普及新技术应用的覆盖面。“我们引进的自动化设备,充分发挥设备在安全生产中的安全高效作用,在短期来看,建设资金投入大,但是从长远来看,不仅全面提高安全生产的水平,而且有效降低生产成本,让职工干得更安全、更省力,管理更省心、更放心”。机电矿长郭金星说。
文/图丨李立新(安全监察部)